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拆开NS手柄后,我找到了做工差容易坏的真相手机主板坏了值得修吗「拆开NS手柄后,我找到了做工差容易坏的真相」
2025-02-17 12:17

没碰摇杆,角色却一直往前跑,这种“自动化”问题困扰许多玩家,背面反应的是严重的质量问题。

在网络上百度一下,可以看到许多类似的吐槽,还有侧面的按键失控问题也包含在内。

时间一长,声音越来越多后很难不让人产生一种观念, Joy-Con在质量水平这块好像有那么点问题。

拆开NS手柄后,我找到了做工差容易坏的真相

事情是这样的,有这么一台初版的Switch,玩着玩着右侧手柄的SR按键挂点了,所以我要拆开看看能不能修好。

拆开NS手柄后,我找到了做工差容易坏的真相

拆解难度并不大,一个Y字螺丝刀和一把十字螺丝刀就可以解除所有螺丝。

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侧面的这部分按键和指示灯用排线连接,打开时候要关注一下防止断裂。

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拆开可以看到绿色的天线PCB被安置在一个槽位内

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电池用水晶胶带固定,但这个胶带好像已经不会黏了,我可以轻易拿下来

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NS的肩部按键是使用微动开关而不是电位器,它的按键程较短,手感也比较普通。这是为了体积做出的妥协。

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继续向下拆解,拧开可见到的所有的螺丝

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出于方便起见我没断开电池接口,实际上这有点风险,并不建议效仿,拆这种产品一定要断电。

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拆卸下配置有肩部按键的中板

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从这部分模具的精度上来说,NS的设计是“几乎完美”的,确实是成熟的工艺,没有毛刺,足够的加强筋。

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可以看到,具体的生产日期被标注在上面,2017年7月18日,按照经验来算,NS手柄应该是2016年中旬立项,这个时间也比较符合一些新技术部署时间比如线性马达。

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事实上,除了正面按键之外的所有按键都是采用排线方式链接,这虽然能减少体积,但也导致了一些问题

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主板部分的集成度是很高的,完全占满了手柄的内部,下面白色泡棉包裹着庞大的线性马达模组。

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为了对比我拆了一只廉价手柄来作为比较,这种光溜溜的设计在市面上是比较常见的。

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在一块主板上安装了大量的芯片来实现所有功能,右手柄的复杂度也同样是高于左手柄,这一个电路板元器件尽可能的采用了BGA和QFN封装,我认为应该有6层,在密度水平上和手机主板是接近的

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继续向下拆解,我们要先确定用于实现侧面按键功能的贴片按钮有没有问题

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这部分的设计也并不简单,模具做的很复杂,并不能看到工艺缩水的痕迹。

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SL和SR在制作技术上面也不差,尽管他们看起来会相对粗糙一点。

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但实际上都有设计防呆口防止安装错误的情况。

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在几毫米的元件上才能勉强看到水口,但脱模做的非常好,品质这块我认为可以给很高的评价

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接着回来测试SR按键问题,我使用万用表测量后没有发现有什么接触不良问题,那这样的话,问题是出在哪里很明显了。

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因为没有更微距的镜头了,这里我使用显微镜来进行观察

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因为安装工艺要求所以侧面按键板的排线设计的比较长,这也导致装配后排线在狭小的空间内只能大角度的折叠。

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而像是摇杆这种的排线没有折叠所以是不会出问题的

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我试着把这条排线掰了一下,之后再行尝试

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这一会就正常链接了,所以问题就是出在排线被折叠后导致内部线缆断裂的问题。

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要处理这种问题,其实有几种方法:

1. 包裹断裂部分,进行补强

2. 替换一条新的排线

3. 使用细铜丝飞线处理

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我采用的方法是补强,这一个举措比较懒但能见效,使用高温胶带包裹排线

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在合并前测试,看看有没有问题

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看起来是可以正常的工作后,我合并手柄并且再次配对进行测试,确认这一个方法是有效的。

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NS其他部分的设计和传统手柄差不多,使用按键程较短的导电橡胶

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我们接着来看一看这个东西——经常出问题的摇杆是什么情况。实际上它确实有一点漂移,我使用530喷射过但完全没有效果,所以为什么没有效果呢?

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拆到这里其实也基本能明白了,这一个摇杆模组实际上做了很多优化设计,首先是耐用度的设计

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摇杆模组使用加长的橡胶帽来防尘,通过这种双层设计,可以有效减少糟糕环境下进灰的问题。

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在手柄壳体上这一圈塑料片也具有防尘和定位的作用,所以这种情况下喷射并没有什么特效。

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那么一些常见问题比如漂移,这是什么原因?根据上面所说,可排除进灰可能,多数时候是因为它在使用一段时间后内部的碳膜会磨损,所以使用什么WD40也只是治标不治本。

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网上有一张纸解决这个问题的方法,原理应该是通过把摇杆底部加物理压力,可实现内部碳膜正常接触,所谓的漂移实际上多也是接触不良问题,但是这种方法在一段时间后问题还会继续复现,因为顶上去的又被磨损掉了。

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那么为什么其他的手柄不是很常见这种问题,主要还是集成度没有那么高,另外工艺也更成熟。Joycon手柄的摇杆模组太“迷你”了,这对于工艺要求会更高,但很明显,供应商那边的品控并没有满足这种工艺要求,并且因为NS卖比较多,幸存者偏差也导致网上都是骂声。

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